0引言 調(diào)節(jié)閥是工業(yè)自動化過程控制系統(tǒng)用來調(diào)節(jié)各種介質(zhì)流量和壓力的裝置,它的工作正常與否直接關(guān)系整個生產(chǎn)能否正常。由于在生產(chǎn)現(xiàn)場,工作環(huán)境常處于高溫高壓等惡劣條件,其選型、安裝和維護都十分重要。 寧鋼軋鋼水處理站濁環(huán)水系統(tǒng)泵組主要負責(zé)供熱軋廠粗軋、精軋、卷取區(qū)等設(shè)備常壓、中壓冷卻及層流泵站層流側(cè)噴的冷卻。由于軋鋼廠換輥操作(或其它異常情況發(fā)生)時,要求減少供水量但不停泵,所以,關(guān)小甚至關(guān)閉閥門,導(dǎo)致用水量大幅減少,系統(tǒng)水壓力升高,發(fā)生泵組憋壓現(xiàn)象,憋壓不僅對水泵造成損傷,同時也引起軋鋼相應(yīng)區(qū)域的閥門因壓差高而打不開或關(guān)不嚴(yán)(密封部位泄露)等問題發(fā)生。原解決方案是在3個系統(tǒng)的出水總管上增設(shè)回流電動調(diào)節(jié)閥(如圖1所示),考慮閥門前后壓差較大的因素,為最大程度地避免產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象,選擇了多孔式套筒導(dǎo)向型閥門,流量特性為流量為近似等百分比,配備的是德國進口PSL320電動執(zhí)行機構(gòu),保證熱軋生產(chǎn)的需要。但由于使用過 程中調(diào)節(jié)閥前后壓差大等多種原因,導(dǎo)致管道震動大,進而造成調(diào)節(jié)閥的電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)元器件經(jīng)常松動、損壞甚至整塊電路板震掉,調(diào)節(jié)失靈,嚴(yán)重影響軋鋼的安全生產(chǎn)。 1問題分析
1. 1問題起因 寧鋼軋鋼濁環(huán)水系統(tǒng)泵組中,高壓供水泵組為6臺泵(4用,2備),即Z8泵組,目前實際運行3臺,中壓冷卻泵組為3臺泵Z6 (2用,1備),層流側(cè)噴供水泵組為2臺泵(1用,1備)。由于熱軋廠換輥操作(或其它異常情況發(fā)生)時,要求減量但不停泵,導(dǎo)致用水量大幅減少,系統(tǒng)水壓力升高,因壓力過高,造成熱軋廠閥門打不開和部分管件損壞的事故時有發(fā)生。 當(dāng)熱軋正常生產(chǎn)時,Z6泵組設(shè)計用水量2920m3 /h,壓力0. 5 MPa,而實際(如小換輥)最少用水量僅220 m3/h,壓力達到1. OS MPa ; Z8泵組設(shè)計用水量7695 m; / h,壓力1.4MPa,實際最小用水量為1200 m3/h,壓力達到1. 85 MPa ;層流側(cè)噴泵組設(shè)計用水量384m; /h,壓力為1. 6MPa,實際最小用水量僅為33m; /h,壓力達到2. 09MPa(如圖2所示)。從這些數(shù)據(jù)可以看出,三套供水系統(tǒng)由換輥或其他生產(chǎn)等原因造成調(diào)節(jié)閥前后壓差非常大,而閥門前后壓差大極易產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象,氣蝕不僅對調(diào)節(jié)閥內(nèi)件造成嚴(yán)重損傷,同時也引起整個系統(tǒng)的振動及嚴(yán)重噪聲,直接影響調(diào)節(jié)閥的使用壽命及控制系統(tǒng)的精確性。為防止氣蝕現(xiàn)象發(fā)生,寧鋼采用了無錫工裝SSOG型多孔式套筒導(dǎo)向型單座閥,配備的是德國進口執(zhí)行機構(gòu)PSL320,同時在調(diào)節(jié)閥后的回水管上加裝了孔板,以提高閥后壓力,減少壓差。但這些施都沒有從根本上解決電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)元器件松動、損壞甚至整塊電源板震掉導(dǎo)致調(diào)節(jié)失靈的問題。

圖1 車鋼濁環(huán)水控制流程圖

圖2 換棍時流量、壓力趨勢圖
1.2電動直行程調(diào)節(jié)閥的選擇 電動調(diào)節(jié)閥分直行程、角行程和和多轉(zhuǎn)式,執(zhí)行機構(gòu)的動力電源一般常用有:AC220 V或者AC380V,控制信號最常用是4一20mA,同時也有0一lOV等弱點信號制式。電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服控制器將電流信號(或是電壓信號)轉(zhuǎn)換為電機的角行程信號后,由電機驅(qū)動齒輪和蝸桿帶動蝸輪減速輸出,來驅(qū)動閥桿做運動,如果做直線位移,則為直行程,如果作弧線運動,一般運行角度在0一900之間,則為角行程,如果運行超過360“位移,則為多轉(zhuǎn)式。即角行程是帶動閥門在0 } 90“旋轉(zhuǎn)來控制閥門開度的,直行程的是將閥門上下移動來控制閥門開度的,而多轉(zhuǎn)式的是旋轉(zhuǎn)超過360“來控制閥啟閉的,這就是他們的區(qū)別。 那么寧鋼為什么采用直行程,而不使用角行程或多轉(zhuǎn)式的執(zhí)行機構(gòu)呢?雖然角行程執(zhí)行機構(gòu)可以減小因震動造機構(gòu)內(nèi)元器件松動,但調(diào)節(jié)速度相對直行程要慢,調(diào)節(jié)效果不是很理想,滿足不了熱軋的需要;多轉(zhuǎn)式的執(zhí)行機構(gòu)不能用于調(diào)節(jié)閥,只適應(yīng)于截止閥、管夾閥和隔膜閥,而直行程調(diào)節(jié)閥反應(yīng)速度快,調(diào)節(jié)效果好,但機構(gòu)內(nèi)元器件易松動,調(diào)節(jié)易失靈,維護量大。本文就寧鋼如何既保證調(diào)節(jié)平穩(wěn),安全生產(chǎn)的需要,又能延長設(shè)備使用壽命的問題進行分析及解決方法的探討。 2 直行程調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)失靈原因及改造 2. 1調(diào)節(jié)閥失靈原因 為滿足生產(chǎn)需要,采用直行程電動調(diào)節(jié)閥保證被調(diào)介質(zhì)的快速、穩(wěn)定,雖然使用無錫工裝生產(chǎn)的多孔式套筒導(dǎo)向型閥門,且在調(diào)節(jié)閥后的回水管上加裝了孔板,但因調(diào)節(jié)閥前后壓差極大,使得控制板、電源板經(jīng)常松動,增加維護量甚至造成調(diào)節(jié)失靈,影響熱軋生產(chǎn)。而引起上述問題的原因是執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)元器件由于管道震動大(閥前后壓差大等多種原因)而松動,因此如何避免控制板、電源板受到震動或高溫影響使調(diào)節(jié)易失靈是解決問題的關(guān)鍵。 2. 2調(diào)節(jié)閥的改造 2. 2. 1直行程電動執(zhí)行機構(gòu)的結(jié)構(gòu) 寧鋼水系統(tǒng)電動執(zhí)行機構(gòu)采用的德國PSL320電動執(zhí)行機構(gòu)是直行程的,主要是由相互隔離的電器控制部分和齒輪傳動部分組成。它的結(jié)構(gòu)特點是將位置變送器和伺服放大器作為兩個獨立部件直接裝入執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部,直接接收4mA~ 20mA控制信號,輸出4mA~20mA或1~5VDC閥位反饋信號。電機作為連接兩隔離部分的中間部件,按控制要求輸出轉(zhuǎn)矩,通過多極正齒輪傳遞到梯形絲桿上,絲桿通過桿螺紋變換轉(zhuǎn)矩為推力。此桿螺紋能自鎖,并且將直線行程通過與閥門的適配器傳遞到閥桿(如圖3所示)。

圖3 PSL直行程電動執(zhí)行機構(gòu)的結(jié)構(gòu)
2. 2. 2改造方法 根據(jù)執(zhí)行機構(gòu)的結(jié)構(gòu)特點及故障現(xiàn)象,將電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)控制板、電源板遠離震動環(huán)境,以減少緊固、更換控制板和電源板的頻率,保證調(diào)節(jié)閥的穩(wěn)定運行,延長設(shè)備使用壽命,減少工作量。具體改造方法如下: 1)根據(jù)電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)控制板、電源板的大小,制作兩個保護箱,將控制板、電源板安裝在兩個保護箱內(nèi),如圖4所示。

圖4 安裝控制板、電源板的保護箱
2)根據(jù)周圍環(huán)境,確定閥與操作箱的距離。一般距離控制在3m以內(nèi),距地面1. 2m高,以便操作、維護。在兩個保護箱制作過程中,必須將電源板單獨放在一個保護箱內(nèi),控制模塊獨立封閉安裝,之后再將它們放在一個保護箱內(nèi),保護箱留有可視窗口,便于察看閥門反饋值,同時又避免風(fēng)吹、雨淋、高溫及震動造成設(shè)備損壞,如圖5所示。執(zhí)行機構(gòu)采用的是德國進口的PSL電子式一體化的電動執(zhí)行機構(gòu),其直行程執(zhí)行機構(gòu)中的電機、傳動齒輪均保留在原箱內(nèi),而電纜與執(zhí)行器的電機連接,實現(xiàn)控制電機正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)/停,帶動齒輪箱運動,控制閥門的開關(guān)。這種將電動執(zhí)行機構(gòu)與閥分離安裝的方法,既保留了直行程調(diào)節(jié)閥反應(yīng)速度快,調(diào)節(jié)效果好的優(yōu)點,又避免了因震動大或高溫影響造成調(diào)節(jié)易失靈、維護量大的問題。

圖5 改造后的調(diào)節(jié)閥
2. 3改造效果 改造后的三臺直行程電動調(diào)節(jié)閥在寧鋼軋鋼水處理站使用三年多,未發(fā)生因控制板、電路板松動造成調(diào)節(jié)失靈的生產(chǎn)事故,大大降低了備件費及維護人員的工作量。 3結(jié)語 在當(dāng)今自動化程度高的各類企業(yè),特別是鋼鐵企業(yè)都會遇到因震動、高溫環(huán)境造成調(diào)節(jié)失靈的問題,將電動執(zhí)行機構(gòu)與閥分離安裝的方法,即將電源板、控制模塊分別獨立封閉安裝,既能解決震動大或高溫影響造成調(diào)節(jié)易失靈、維護費用高的問題,又能滿足生產(chǎn)需要。 |